A、1.5
B、1.75
C、2.0
D、2.5
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A、重排反應(yīng)槽
B、中和緩沖槽
C、成品貯槽
D、成品泵槽
A、重排反應(yīng)槽
B、中和緩沖槽
C、成品貯槽
D、成品泵槽
A、引旋轉(zhuǎn)閥密封水
B、消除脈沖罐高低液位報(bào)警
C、啟動(dòng)旋轉(zhuǎn)閥
D、稍開循環(huán)泵出口閥
A、泛塔
B、填料破碎
C、分散相液滴直徑過大
D、塔中兩相接觸不充分
A、加快旋轉(zhuǎn)閥轉(zhuǎn)速
B、減小旋轉(zhuǎn)閥轉(zhuǎn)速
C、開大脈沖循環(huán)泵出口閥
D、關(guān)小脈沖循環(huán)泵出口閥
最新試題
己萃粗油進(jìn)料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
蒸餾系統(tǒng)壓力高的原因有()。
堿管堵后蒸餾的()將發(fā)生變化。
某離心泵銘牌的標(biāo)記軸功率為2.3kW,現(xiàn)用來輸送密度為1200kg/m3的混酸,問泵的實(shí)際軸功率為()kW。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的處理方法有()。
造成熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
某精餾塔塔頂蒸出氣相量為A,回流量為R,出料量為D,則此塔回流比為()。
熱水系統(tǒng)溫度過低將影響蒸餾餾分質(zhì)量。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。