問答題某裝置中有一臺高壓蒸汽飽和器,位號為909F。在設(shè)備上方有兩臺安全閥,分別為PSV961A/B,安全閥前設(shè)有可切換截止閥。在正常生產(chǎn)時,PSV961A投用同時截止閥加有鉛封。某日,生產(chǎn)出現(xiàn)波動,909F設(shè)備超壓,PSV961A安全閥起跳,試問應(yīng)如何處理,請根據(jù)該事件制定檢修方案。

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2.問答題

1992年6月27日15時20分,某油脂化工廠癸二酸車間兩臺正在運行的蓖麻油水解釜突然發(fā)生爆炸,設(shè)備完全炸毀,癸二酸車間廠房東側(cè)被炸倒塌,距該車間北側(cè)6米多遠的動力站房東側(cè)也被炸毀倒塌,與癸二酸車間廠房東側(cè)相隔18米的新建藥用甘油車間西墻被震裂,玻璃全部被震碎,鋼窗大部分損壞,個別墻體被飛出物擊穿,癸二酸車間因爆炸局部著火?,F(xiàn)場及動力站、藥用甘油車間當即死亡5人,另有1人在送往醫(yī)院途中死亡,1人在醫(yī)院搶救中死亡;廠外距離爆炸點西183米處,1老人在路旁休息,被爆炸后飛出的重40公斤的水解釜殘片攔腰擊中身亡。這次事故共死亡8人,重傷4人,輕傷13人,直接經(jīng)濟損失360000余元。
爆炸的兩臺水解釜,是由油脂化工廠委托通遼市鍋爐廠設(shè)計制造的。水解釜筒體直徑1800毫米,材質(zhì)為20g,筒體壁厚14毫米,封頭壁厚16毫米,容積為15.3立方米。工作壓力為0.78兆帕,工作溫度為175℃,工作介質(zhì)為蓖麻油、氧化鋅、蒸汽、水及水解反應(yīng)后生成的甘油和蓖麻油酸。釜頂裝有安全閥和壓力表,設(shè)備類別為I類壓力容器,1989年3月投入使用。在使用過程中,哲盟鍋檢所于1991年7月5日,進行過一次使用登記前的外部檢查。1992年6月23日,爆炸的1號釜曾發(fā)生泄漏事故。次日,癸二酸車間在既沒有報告工廠有關(guān)部門,又沒有分橋泄漏原因的情況下,對1號釜泄漏部分進行了補焊。補焊后第四天(即6月27日)即發(fā)生了爆炸事故。每臺釜實際累計運行時間約為19個月。分析事故原因并制定整改措施。

4.問答題

某廠鍋爐大修點爐后,于X年X月X日和X月X日發(fā)生2次低溫段省煤器焊口泄漏問題,導(dǎo)致2次非計劃停爐,帶來一定損失,同時對安全平穩(wěn)生產(chǎn)、設(shè)備管理及鍋爐大修都產(chǎn)生較大的負面影響。第一次泄漏時間為X月X日,位置為甲側(cè)前室上聯(lián)箱焊口,編號為X#,缺陷性質(zhì)為氣孔。該焊口曾兩次返修和拍片,車間管理人員沒有收到此焊口不合格通知單,認為焊口返修合格,恰恰此焊口出現(xiàn)泄漏,為保證焊接質(zhì)量,施工單位高壓焊工進行補焊,補焊成功后設(shè)備繼續(xù)投入運行。
第二次泄漏時間為X月X日,當時車間發(fā)現(xiàn)乙側(cè)排煙溫差10℃左右,立即做出停爐決定,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)乙側(cè)后室上下屏連接管焊口泄漏,缺陷性質(zhì)為氣孔。停爐后施工單位對該焊口做了補焊處理,同時將該焊口對面的管子表面做了補焊處理(蒸汽沖刷出麻坑,最大深度近1mm),補焊完成后,點爐運行。調(diào)查發(fā)現(xiàn),包括X焊口在內(nèi)的12道焊口未進行X光拍片,未拍片的原因為焊接質(zhì)量監(jiān)控人員憑個人經(jīng)驗認為這些焊口質(zhì)量合格,不需要進行拍片檢驗,而恰恰是未拍片的焊口泄漏,導(dǎo)致第二次停爐。針對事故現(xiàn)象分析事故可能原因,并從中總結(jié)吸取教訓(xùn)。